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北京精微高博仪器有限公司
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Frequently Asked Question
1) 泵油加的过多,检查视窗液面高度,确保在刻度线以内,若无刻度线,确保高度不超过2/3,过多使用时有可能会溅出
2) 机械泵抽空气,抽真空管路联通空气,长时间抽空气时泵油会飞溅出来,同时机械泵会有很大噪音且冒白烟状态出现
用 CO₂ 在 273K 可以测量的最大相对压力为 P/P₀ =0.03,因此该方法只能用于研究 1 nm以下的微孔。CO₂ 在 273K 的吸附已成为研究具有极窄微孔的含碳材料的理想方法。然而,CO₂ 不能用于具有极性表面基团的微孔固体(如:氧化物,沸石,MOF 材料)的孔径分析,因为 CO₂ 的四极矩作用比 N₂ 的还大。样品要涉及到介孔大孔分析的时候,不合适用CO₂吸附数据作分析。
平均孔径:通过总孔体积及比表面积计算而来,假设样品的孔都是圆柱形孔,平均孔径=4V/A
中值孔径:吸附量达到一半或者孔体积达到一半时对应的孔径
最可几孔径:数量最丰富的孔的孔径
当最可几孔径与中值相差较小时,说明孔径分布比较集中,当最可几孔径与中值相差较大时,说明孔径分布宽泛,不同孔径数量占有较大比例;中值孔径与多点BET比表面积无相关性,不能构建关联
氢氧化钙在空气中存储会吸水分,导致内部结构发生微小改变,比表面积进而变化;即使按照同样的处理条件处理,但因为结构的变化也会导致结果的变化,建议后续测试时使用新样品,不要测试对比长时间在空气中存储的样品
此液体不太可能是水分,水分在真空加热条件下比较容易处理,多为有机物,此情况银粉等生产过程添加有机溶剂的样品容易出现;有其他颜色代表样品也挥发出水分之外的东西
此种情况基本都会对样品本身的结构造成影响,导致测试结果异常,需要降低处理温度,确保不破坏样品结构
此现象为结束实验的方式选择为降杯抽真空,结束实验后样品管内是负压,强行拆样品管时空气瞬间进入样品管,导致大量样品被吹飞,需要拆卸样品管卡头,清理烧结滤芯,严重抽飞需要做保压检漏,若存在漏气现象,需要清理管路及电磁阀
拆样品管之前必须确认样品管内压力恢复至常压,才能进行拆卸,若拆的时候感觉有吸力,需要用力才能拆下来,则代表内部负压,需要立即拧紧卡头,仪器充气至常压再拆卸样品管
若在电梯上升或者下降过程顶到或者压到东西,需要立即仪器断电,断电后电梯会停止动作,重新开机建立连接后,根据情况选择电梯上升或者下降,移走障碍物后,按照正常流程进行
若上升过程把样品管顶碎,恢复以后需要小心拆卸样品管,戴上手套以免划伤,清理碎渣
电梯升降若被顶变形,上升或者下降碰到障碍物都有可能导致变形,变形后液氮杯放置时可能会出现不稳情况,需要更换新升降
1) 若液氮杯在下方未上升,电路恢复后重连仪器,按照正常流程重新进行即可
2) 若液氮杯已经在上方,电路恢复后重连仪器,点击预抽(BK100或者BK112型号需要确保每个站都装有空样品管或者金属堵头),待压力降至0.1kPa以下,保持预抽,点击下降,液氮杯下降以后拿走放到安全位置,等待样品管恢复室温,恢复室温后,样品重新预处理,后续按照正常步骤进行
1) 若液氮杯在下方未上升,电路恢复后重连仪器,按照正常流程重新进行即可
2) 若液氮杯已经在上方,电路恢复后重连仪器,点击预抽(BK100或者BK112型号需要确保每个站都装有空样品管或者金属堵头),待压力下降至0.1kPa以下,保持预抽,点击下降,液氮杯下降以后拿走放到安全位置,等待样品管恢复室温,恢复室温后,样品重新预处理,后续按照正常步骤进行
1) 漏气导致,若突然或者偶尔出现,多为样品管安装不合适,或者密封圈及样品管有破损,密封圈和金属垫环顺序装反导致,排查解决
2) 机械泵没有打开
3) 样品一直挥发气体,达到一个类似压力动态平衡的状态,导致压力抽不下去,延长时间后压力会下降
错误操作导致泵油倒吸(概率很低),机械泵关机后没有进行放气,导致管路内部负压,倒吸泵油,仪器关机,机械泵关机后需要进行放气,拧松放气阀,待听到空气进去的声音结束,拧紧放气阀,放气动作完成,注意B和C型号的仪器(可从仪器电源开关旁边铭牌检查订货号),需要仪器关机半小时以后,才能关闭机械泵电源再进行放气。
测试点数多少取决于待测样品总吸附量以及投气量的大小设置,若想要增加或者减少点数,可以从质量或者投气量改进。需要注意的是点数太少,测试时间会短,但是曲线会不平滑;点数太多,曲线会更平滑,但是测试时间会很长,需要自行调整。
1) 在符合称样量要求的情况下,增加或者减少样品量,会导致点数相应增加或者减少
2) 固定样品量的情况下,可以调整投气量,且能单独调整某个压力区间内的点数多少,增加或者减小投气量,会导致点数相应减少或者增加,注意投气量不得低于1kPa
1) 样品本身孔道复杂,吸附比较慢,导致该压力点测试时间长,常见于微孔材料,属于正常现象
2) 若结构图显示在进气阶段,则代表该气体气源不足,检查恢复即可
3) 存在漏气,可打开吸脱附曲线观察压力变化,若平衡曲线压力呈缓慢上涨趋势,则代表有外界空气进入导致压力升高,多为样品管没有装好或者样品管或者密封圈有破损导致漏气,需要手动停止实验等待实验结束,恢复常压后逐项排查问题原因并解除
1) 检查之前的测试数据是否独立保存在其他盘,若保存在软件安装时默认的保存路径,需要提前备份,以免重装软件时被覆盖,导致测试数据丢失
2) 记录每个工作站对应的Vd,查找方式为打开软件-测试设置-实验参数最上方
3) 确认测试模板都已经备份留存
4) 拍照记录工作站信息,在新建工作站界面打开后,记录名称,订货号,通讯地址
5) 新装软件后,按照上一条记录的信息,重新配置工作站,并确认电脑IP地址修改正确,修改方式可以参考问题14,并确认电脑电源选项为接通电源时不休眠不关机
6) 进入工程模式修改对应工作站的Vd
1) 仪器电源没有打开,检查仪器是否正常供电并打开电源开关
2) 网线没有正常连接,检查网线接口是否松动,重新插拔即可,以及确认网线连接的是当前电脑的主机
3) 电脑IP地址不正确,可以打开软件,在配置工作站界面检查软件的IP地址,2020年后的仪器IP地址默认都是192.168.90.3(若有多台仪器,则最后一位有变化),改电脑IP地址时仅改最后一位即可,确认最后一位大于10,例如192.168.90.90
1) 若在充气阶段出现,则因为气速过快,检查是否气瓶减压表进气压力被误操作调大,一般要求0.08-0.1MPa
2) 若在吸附过程出现,则检查日志,观察是否P₀在缓慢上升,多数为测试时间太长液氮不够导致温度升高,氮气(N₂)脱附出来导致超压
通过结构图或者日志记录检查仪器当前状态,
1) 若卡在进气阶段,检查对应的氮气(N₂)或者氦气是否正确打开减压表及气瓶开关,气瓶是否还有足够的气体
2) 若卡在抽真空阶段,可能原因有机械泵未开启,或者有漏气情况,漏气原因通常为机械泵放气阀未拧紧,样品管未装好拧紧导致漏气,样品管或者密封圈有破损漏气,密封圈和金属垫环上下方向顺序放置错误
预抽开始时,真空泵会有几秒的声音较大及冒白烟情况,属于正常现象,但是若长时间处于这种情况,则代表真空泵一直在抽空气,真空管路有直通空气情况。
检查是否未正确安装样品管或者金属堵头就开始预抽,检查机械泵放气阀是否拧紧,仪器冷阱位置冷阱管是否安装且无破损,检查样品管是否有破损,检查真空泵波纹管是否有裂痕破损,逐项排查回恢复即可
通过结构图或者日志记录检查仪器当前状态,
1) 若结构图处在抽真空阶段,则基本是存在漏气现象,之前测试正常情况下,突然漏气,停止实验后恢复至常压进行检查;多数是样品管没有装好,重装即可,或者样品管和密封圈有破损情况导致漏气,更换新样品管或者密封圈即可
2) 若结构图处在进气阶段,则代表气源不足,检查减压表是否完全打开或者气瓶是否还有气
立即停止预抽,取下加热包停止加热,样品管恢复室温后充气至常压,取下样品管。拆下样品管卡头,清理过滤芯。
抽飞原因为预处理操作不规范,需要规范操作,装好样品管后点击预抽,压力低于0.1kPa后再套上加热包设置加热程序,开始加热;若样品含水量较大,需要提前烘箱105℃烘干1-2小时再放到仪器上进行处理,设置加热程序时要程序升温,在90℃下保温一小时以后再升到目标温度进行处理;若所选型号为非程序升温模式,则需要压力抽到0.1kPa以下以后,再等待半小时后,启动加热;若样品特别轻,测试设置里真空抽速选择“超细粉末”模式。
装样结束后抽出漏斗时速度过快导致,需要缓慢抽出漏斗
1) 液氮杯未上升就提示P₀异常,多为氮气进气速度过快,可能有人调整过减压表出口压力,可以降低氮气进气压力,要求0.08-0.1MPa
2) 液氮杯下降后再次上升,然后提示P₀异常(若是微孔测试手动测Q,实验结束前无下降过程),检查日志记录,P₀显示明显高于常压甚至133kPa,可能原因P₀管未放进液氮杯,液氮量不够,液氮纯度不是高纯,对应检查并解决;还有可能是更换气瓶后,氦气瓶接到氮气进气位置,导致进氮气时实际进的是氦气,更换气瓶后,纯化气路3次以上再进行实验
3) 日志检查P₀明显低于当地大气压,一种可能是氮气不纯常见于实验过程前期,检查氮气纯度或者更换确定是高纯的氮气
1) 样品预处理不充分,测试时有气体挥发出来,需要在不破坏样品的前提下增加处理温度或者延长处理时间
2) 称样量太多或者投气量太小,对应的减小称样量或者增大投气量
3) 先测试Q值(冷自用空间系数)导致氦中毒,去掉自动测试Q值,测试结束后手动后测Q值
一般要求待测面积在5-50m2之间,以10-20最佳,待测面积=比表面积x质量,称量建议如下表:
比表面积(m2/g) | <1 | 1-5 | 5-10 | 10-50 | 50-100 | >100 |
---|---|---|---|---|---|---|
质量/g | 10-20g | 10-4g | 4-2g | 2-0.4g | 0.4-0.15g | 0.1g |
C值大于0;线性因子大于0.999,若比表面积比较小,且样品很轻,受限于称样量的情况,线性因子可能只能达到0.995;选点范围内至少有5个点
首先需要明确一个概念,不同原理的仪器,同原理不同配置的仪器,同配置同原理不同厂家的仪器,都可能会存在误差,数据有所区别是正常现象
同型号的仪器对比测试结果有明显区别,原因有多种可能,常见的以下几种:
1) 样品本身均匀性不好,即使同一包样品可能前后两次取出的样品本身就会有区别,测试结果有区别时,可通过交换测试位置重新处理重新测试进行排除,若结果随着位置改变而改变,则确定是样品问题,若结果随着工作站改变,则代表样品本身无问题
2) 样品预处理条件不一致,同样的样品,预处理条件不一样,对结果也有可能会造成较大影响,若需对数,需要确保样品预处理条件完全一致,最好也确保称样量基本一致
3) 检查测试设置是否完全一致,尤其是Q值,P₀,以及报告设置内的选点范围,Vd是否被人误操作改动过
4) 天平误差,人为操作误差,操作称量是否规范,尤其是质量,也会造成结果误差,比表面积越大的样品,质量误差导致的结果差距会越大
使用脉冲式排气,仪器进气卡套接头用扳手松开,手指堵住出气口,然后打开气瓶开关,调整压力到0.4-0.6MPa,关闭分压阀,松开手指,待气体排干净以后,再次堵住,重复开气放气过程,管路3米长,重复5次,管路每延长一米,额外增加2次重复过程,排气完成后分压调至初始要求压力,拧紧卡套接头,纯化气路3次以后再进行实验。
可能原因:1.样品称样量太少;2.预处理不充分,样品未处理干净;3.选点范围不适合;4.微孔样品先测试Q值,导致样品氦中毒
解决方案:1.增大称样量,在不超过体积要求时尽可能多的称量样品;2.在不破坏样品的前提下,增加处理温度,延长处理时间;3.P/P₀推荐选点范围:介孔材料0.05-0.3,微孔材料0.005-0.1,微介孔材料0.01-0.2,可根据实际情况进行左右调整,使得C值和线性满足要求;4.微孔材料样品,测试时选择手动测试Q值,并更新到测试数据中再检查C值和线性
1) 仪器现场地线未接或者不良,波动大
2) 周围有电磁干扰或者大功率设备干扰
若样品结果随着时间变长而慢慢变大,多数因为标样位置的标样长期使用未更换导致,重新称量标样或者此标样用脱气机150℃加热抽真空一小时处理,无脱气机可以倒在干燥皿上,烘箱150℃加热2小时,然后重新确定质量再进行测试
立即关闭仪器电源,关闭软件,重新打开仪器电源及软件,建立连接后电梯自动下降,拿走防挥发盖后重新测试
若关机时样品管已经被顶碎或者电梯被顶变形,按照上述操作重连后,下降结束清理样品管碎渣时注意做好防护,电梯变形后手动稍微弯折回正,可以暂时应急使用,但问题严重的情况,托盘放上液氮杯后可能出现不平的情况,需要更换
此液体基本不可能是水分,水分在真空加热条件下比较容易处理,多为有机物,此情况银粉等生产过程添加有机溶剂的样品容易出现;有其他颜色代表样品也挥发出水分之外的东西
此种情况基本都会对样品本身的结构造成影响,导致测试结果异常,需要降低处理温度,确保不破坏样品结构
1) 进气压力过大,调整减压阀降低进气压力
2) 进气速度过快,调整流量计调低进气速度
1) 确定当地大气压,表压数值的极限真空和当地大气压有关,当地大气压越低,越不容易抽下去
2) 检查真空泵是否启动,开关是否打开,电源线是否连接,是否有管路断开情况
3) 存在漏气,样品管未插紧,油封位置漏气,样品管有裂痕等导致漏气
4) 进气开关没有关闭,导致一边进气一边抽真空
抽飞严重时需要进行清理堆积在油封位置的样品,否则同意导致漏气,真空抽不下去。拆卸顺序按照上图,拆到最后时只剩下油封需要清理,若有新的油封更换,可以用十字螺丝刀将油封翘出,若无新油封更换,可以用气体吹扫,将样品吹干净,再依次装回即可
1) 进入工程模式,拍照记录测试设置,重装软件后对应修改
2) 确认测试数据文件是否在软件目录文件夹下,若在需要备份到其他位置,以免安装时被覆盖导致测试数据丢失
3) 安装新软件后需要重新导入授权文件,导入方式为打开软件,设置-设置-序列号-导入-选中文件,确定即可;或者打开软件-import-选中这个文件,确定即可
4) 打开后,根据型号(可查看电源键旁边的仪器铭牌)建立对应的工作站,修改测试设置内参数后,即可正常测试
预热结束后,检查基线是否走平,确认基线平稳后可以调整调零旋钮调整零点,位置在面向仪器进气口旁边两个旋钮,一个粗调一个微调,可以进行调整基线零点
减少称样量,确保样品在样品管内部均匀分布,称样量最多不能超过样品管管肚的2/3,特别轻的样品不能超过1/2
操作人员温控表误操作上锁,长按set键(最左边的按键),出现菜单界面后点按set键,找到loc选项,将下边的数值调整为0,然后静等几秒自行确认恢复初始界面。
1) 实验室电路没有接地或者接地不良,导致基线波动
2) 电脑主机本身带电,可用电笔检查,若有电,引出接地即可
1) 检查峰型是否正常,峰起始点之前若有明显朝上的凸起,则代表仪器存在漏气,常见为样品管没有装紧或者密封圈位置堆积样品导致漏气
2) 增加样品量,特别轻的粉末按照最多样品管管肚体积的1/2称取,密度大的样品可以按照2/3称取
1) 仪器电源没打开
2) 检查USB线是否松动没接好,重新插拔安装,清理接口位置
3) 电脑USB接口有问题,更换接口位置
4) 重复打开软件
1) 样品管安装时没有竖直安装拧紧,需要竖直向上插入拧紧
2) 拧紧过程中没有两边同时拧紧,先拧紧一边再拧紧另一边导致卡碎,需要两边同时拧紧
3) 装管时用劲过大,掰碎样品管
4) 卡头间距异常,平常拆卸卡头时导致位置偏离,需要联系工程师远程指导重新调整卡头间距
1) SAS软件液氮杯降下来以后,未等实验结束的弹窗出现就直接关机,导致样品管内脱附出来的氮气无法排出,压力升高,把样品管冲下来
2) 切峰版本软件,实验结束后弹窗出现以后需要至少等待5分钟后,才能关机
1) 气体快使用完,导致流量降低,吸附变慢,气体压力低于1MPa后就需要更换新气体
2) 有些样品本身吸附比较慢,导致时间较长,可以减小称样量,装样时保持样品平铺在样品管底部
3) 样品含水量较多,测试前没有处理样品,需要测试前通过专用脱气机进行样品预处理,或者用烘箱烘干
1) 检查是否没有准备液氮或者液氮不够导致无法进行吸附
2) 更换气体后出现,可能是混气更换成了纯气,检查气体标识
3) 测试过程中没有气体通过,检查气瓶阀门是否完全打开,分压表是否调整为适用压力
1) 检查放大倍数是否被改过,默认放大倍数是4
2) 测试漏气导致积分过程把漏气峰计算在内,检查样品管,密封圈是否破损或者未拧紧
3) 如果是标样位置峰面积变小,可能是标样使用时间过长,需要重新加热处理一遍再使用,加热结束使用前需要重新复核质量
4) 电脑配置低,使用久了实验过程有卡顿导致积分异常,清理缓存或者更换电脑
1) 样品管没有装好导致漏气,需要停止实验后重装样品管
2) 仪器开机没有预热就直接测试,需要通气后开机预热至少半小时再进行实验
3) 样品管卡头位置有样品堆积导致漏气,拆下卡头进行清理,如果破损严重需要更换新密封圈
4) 减压表供气不稳定,供气过程中压力表压力波动,需要更换质量好点的减压表
5) 电路波动,外界共用电路的大功率设备启停,或者实验室电路接地不良,根据情况排查即可
1) 没开通气源,开机就显示0,毫无波动,打开气源,并确认调整到指定进气压力
2) 漏气,检查气瓶到仪器之间是否漏气,仪器内部,测试过程中出现此现象,可能是样品管安装不规范或者有破损,密封圈漏气
3) 检查气体比例是否正常,要求氮气(N₂):氦气=3:7
可能原因:测试过程中存在漏气,凸起峰越高,漏气越严重
1)检查样品管卡头密封圈是否变脏,清理干净或者更换密封圈
2)检查样品管是否装好或者有损坏,重装或者更换新的样品管
仪器关机后,第二天或者更久后使用,开机前确保先开通气路,然后开机通电,打开软件仪器预热半小时,检查基线是否走平,走平后可进行实验,未走平需要继续预热。若预热半小时后基线波动很大,则检查仪器和气瓶之间是否漏气。
使用脉冲式排气,仪器进气卡套接头用扳手松开,手指堵住出气口,然后打开气瓶开关,调整压力到0.4-0.6mpa,关闭分压阀,松开手指,待气体排干净以后,再次堵住,重复开气放气过程,管路3米长,重复5次,管路每延长一米,额外增加2次重复过程,排气完成后分压调至初始要求压力,拧紧卡套接头,预热半小时后检查基线是否平稳,平稳后方可进行实验。